某制药废水排放技术应用研究
时间:2022-09-16 阅读:338
某制药废水排放技术应用研究
制药行业每年产生大量废水,其组成复杂、有机污染物种类多、毒性大、难以生物降解,是我国污染最严重、最难处理的工业废水之一。目前处理制药废水的方法很多,如混凝沉淀、生物处理、化学氧化等。随着环境保护要求的提高,近年来制药废水的深度处理及回用越来越引起人们的关注。
某制药企业新建项目位于我国太湖流域。2007年氮磷富营养化引起太湖蓝藻事件后,该地区要求实行氮磷生产废水的排放。因此,对该企业的生产废水进行深度处理,实现废水的循环利用和排放,可达到节能减排的要求。针对普通生化法处理氮磷有机废水不*而膜法处理又存在膜污染的技术难题,拟采用混凝沉淀、生化、反渗透(RO)和三效蒸发器组合工艺处理这类废水。该组合工艺不仅可实现废水达标排放,同时进行深度处理实现废水的循环利用和排放,节能减排效果。
1、项目情况介绍
pH做为基本的污水指标,势必成为供求的热点,这对广大的E-1312 pH电极制造商,比如美国BroadleyJames来说是个重大利好。美国BroadleyJames做为老牌的E-1312 pH电极制造商,必将为中国的环保事业带来可观的经济效益。我们美国BroadleyJames生产的E-1312 pH电极经久耐用,质量可靠,测试准确,广泛应用于各级环保污水监测以及污水处理过程。
1.1水量水质
该企业生产废水的水质特征是有机物浓度高、氮磷含量高、可生化性好,其主要水质指标如表1所示,设计处理水量为300t/d。
表1原水水质
制药废水
处理后的回用水需达到回用水质要求,见表2。
表2回用水质要求
制药废水
1.2分析方法
COD测定采用重铬酸钾法;BOD5测定采用5日培养法;SS测定采用重量法;pH测定采用玻璃电极法;电导率测定采用电导率仪法;总氮测定采用碱性过硫酸钾紫外分光光度法,检出限0.05mg/L;总磷测定采用过硫酸钾消解-钼酸铵分光光度法,检出限0.01mg/L。
1.3工艺流程
该废水污染物包括有机物、氮磷等。由于氮磷和有机物浓度较高,因此考虑将该废水收集后经pH调整后加药混凝沉淀,出水再次调整pH至中性,然后进入缺氧池和膜生物反应池(MBR池),通过生物代谢作用去除有机物和氮磷,出水经保安过滤器和一级RO、二级RO系统深度处理后淡水直接回用,一级RO浓水经三效蒸发后冷凝液回流到中间水池,浓缩液经冷却结晶、离心脱水后委外处理,二级RO浓水回流到中间水池。具体工艺流程见图1。
制药废水
1.4主要构筑物和设备
(1)调节池。该池用于收集和储存生产废水,为钢砼结构,内衬FRP,工艺尺寸为11000mm×8000mm×4000mm,有效容积308m3,水力停留时间为24.6h。设液位控制器3套;设提升泵2台,1用1备,通过液位控制器控制提升泵,高位启动,低位停止,超低位报警;设空气搅拌系统1套。
(2)pH调整池1。在该池向废水中加入碱调节pH到适宜范围,设药剂投加装置1套,设pH控制器1套,用于自动控制定量加药;另设1套机械搅拌设施,使加入的碱与废水快速混合。该池为钢砼结构,内衬FRP,工艺尺寸为2000mm×2000mm×2500mm,有效容积8.0m3,水力停留时间为0.6h。
(3)混合池。在该池投加混凝剂,并机械搅拌,使污染物以混凝剂为凝聚核心,通过水解、吸附、架桥等作用凝结为大的颗粒物。该池设搅拌机设施1套,药剂投加装置1套。该池为钢砼结构,内衬FRP,工艺尺寸为2000mm×2000mm×2500mm,有效容积8.0m3,水力停留时间为0.6h。
(4)絮凝池。在该池投加絮凝剂,并机械搅拌,通过改善絮凝颗粒间的静电斥力及其强大的桥联、网络絮凝作用,使混合池形成的混凝颗粒物增大,凝聚到一起,从而分离废水中的悬浮颗粒。该池设搅拌机1套,药剂投加装置1套。该池为钢砼结构,内衬FRP,工艺尺寸为2000mm×2000mm×2500mm,有效容积8.0m3,水力停留时间为0.6h。
(5)沉淀池1。采用竖流沉淀池,处理能力大、处理效率高、停留时间短、占地面积小。经过混合絮凝的废水进入该池,在重力作用下进行固液分离,上清液进入下一处理工序,沉淀的泥渣排入污泥池作进一步处理。该池采用钢结构,工艺尺寸为4000mm×4000mm×5000mm,表面负荷为0.78m3/(m2˙h),有效容积56.0m3,水力停留时间4.5h。